摘要:通过对锅炉内衬浇注料气孔率、密实度、光洁度的质量问题分析研究,提出了严格控制浇注料施工各工序、确定施工振捣时间,达到浇注料施工质量。
关键词: 1025t/h锅炉;内衬浇注料;施工
Building Pouring Refracttory of CFB 1025t/h Boiler Liner
Tang Ying-jun
(Furnace and Kiln Filial of Construction
Co. Ltd. of MCC Chenggong, Chengdu 610066,China)
Abstract: The quality problem of boiler liner pouring refracttory porosity and consistency and finish is discussed,It is found that control pouring refractory every working step and decied time of building vibrating,that reach quality building pouring refractory.
Key words: 1025t/h Boiler; pouring refractory;building
1 前 言
循环流化床锅炉是近几十年来在国际上发展起来的新一代高效、低污染清洁燃烧技术锅炉。中冶成工炉窑分公司于2005年3月承建四川白马300MW循环流化床示范电站1025t/h锅炉内衬砌筑工程,这是当时国内乃至亚洲首台最大的循环流化床电站锅炉,已于2005年12月份正式建成投产发电。
该锅炉从法国Alsthom公司引进,内衬各种耐火材料由Alsthom公司提供,浇注料从国外进口。该锅炉对内衬工作层浇注料施工质量要求特别高,我公司针对其质量要求反复进行施工试验,最终解决了施工气孔率、密实度、表面光洁度、夏季高温等主要施工难题,使浇注料施工达到Alsthom公司的质量要求,施工质量优良、外观光洁美观。
2 特 点
2.1施工质量
循环流化床锅炉燃烧绝大多数采用0—10mm的煤粒,煤粒在流化床内有较长的停留时间并在炉内上下翻腾,煤粒反复冲击浇注料内衬,磨损浇注料内衬。故浇注料施工质量必须达到气孔小、气孔数量少、气孔率低,高密实度,表面光洁,才能增加工作层浇注料的耐磨性能并延长其使用寿命。
2.2小模块施工
为了解决循环流化床锅炉内衬浇注料热膨胀及在烘炉时水汽的排除,采取“小模块”分格法施工,将内衬浇注料施工分格成约0.8m×0.8m的“小模块”,模块之间留有Z型施工缝,施工缝贴有2mm陶瓷纤维。
3 浇注料试验
3.1试块试验
施工前按照使用说明书对浇注料施工性能进行试验。制作200mm×200mm浇注料试块,试验其加水量、初疑时间、气孔大小及气孔率、表面光洁度。通过试验发现其主要问题是表面气孔较大、较多、气孔率高、表面光洁度差,经过多次反复试验不能解决此问题,外方专家亲自试验也不能解决此问题。见3.1图片: