图3.4-5 6、96个DN200凸台焊接采用滚动焊接法。DN200凸台的焊接量极大,这样成型的焊口约需焊条25kg/个。出于如此大的凸台焊口焊接工作量考虑,玛纳斯工艺队专门组建了由3名管工、2名水焊、10名焊工组成的班组,在给出一定的冷却时间(每个凸台排焊一次冷却半小时或更多)以减少连续焊接产生的热应力焊接工艺要求下,滚动焊接上述凸台焊口,在工期紧张的情况下,不足20天即完成如此大的凸台焊口工作量(如图3.4-6)。 未焊接前的DN200不规则型凸台 焊接中的DN200不规则型凸台 滚动法焊接DN200凸台 最终完焊的DN200凸台 图3.4-6 7、管道管件安装采用预制半成品定位安装法。将预制好的管件连接件吊装至现场,定位后焊接安装(如图3.4-7)。 空冷器出口DN200管材、管件安装 压缩机进出口914管材、弯头连接件整体下沟 图3.4-7 8、埋地工艺管道外防腐为现场流水施工作业,埋地大管材管件为先沟上防腐后沟下补伤作业。利用外缠带张紧装置对管线进行外防腐,这样不仅提高了防腐速率,满足了工程需求,而且使得防腐管线外观美观、质量可靠;先沟上防腐后沟下补伤的防腐作业流程,不但减少沟下防腐作业工作量,而且减少沟下防腐事故的发生(如图3.4-8)。 防腐流水线作业 沟上防腐沟下补伤 图3.4-8 9、埋地保温管线为聚酚醛现场浇注。浇注时利用专门的模具,使施工规范快捷、保温管线美观(如图3.4-9)。 聚酚醛浇注成型 保温防腐完成 图3.4-9 10、吹扫试压过程中利用压缩机组进出口埋地天然气汇气管作为储气、水包向各系统吹扫试压,避免了吹扫试压机具设备的重复搬运,节约了施工成本,缩短了试压周期,使全站吹扫试压工作在很短的时间内顺利完成,为下一步的连头、置换以及投产保运奠定了坚实基础。 11、和一期工程的管线动火连头,根据西气东输管线动火连头的工期要求,采取单期工艺管线先整体预制,再整体吊装连头的技术措施,减少了连头焊接工作量,保证了各项施工任务的顺利、圆满、正点完成,确保了西气东输管线的安全平稳运行。 这一系列新工艺新技术的实施应用和对已有施工工艺、方法的大力改进提高,使得玛纳斯压气站工艺施工创造了新的施工进度记录,工程质量不断提高,避免了各类安全事故的发生。 结束语 在玛纳斯压气站工程建设过程中,工程技术人员除了抓好日常的技术管理工作外,还与管道局EPC有关部门、工程设计、监理单位通力协作,密切配合,出主意、想办法,克服万难,积极处理现场出现的各种问题。为施工提供了强有力的技术支持,为发展大型燃驱压缩机组站场施工积极开拓思维,开展科技创新,探索了一系列技术先进、配套完备的技术工艺,保证了工程如期完工。 同时我们也认识到技术工作是科学的、严肃的、细致的,来不得半点虚假。只有通过不断的工程实践,不断的学习与钻研,不断掌握新技术新观念,才能在技术管理的道路上不断发展与进步。 因此在今后的工作中,我们将继续发扬传统,戒骄戒躁,查找不足,不断适应未来工程建设艰巨性、复杂性和多变性的要求,用先进的工艺技术、科学的管理方法、坚强的工程信念、创新的思维理念打一场高质量、高水平的现代化工程建设战役,再次体现川庆油建公司过硬的队伍技术素养和良好的整体企业形象,为中国石油的产能建设再立新功!
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